液氮贮槽内氧含量超标问题的排除策略与ADEV便携式氧纯度分析仪G406MO的应用|埃登威自动化系统设备(上海)有限公司

液氮贮槽内氧含量超标问题的排除策略与ADEV便携式氧纯度分析仪G406MO的应用

在空分设备的应用领域中,液氮的纯度对于保证产品质量及紧急备用系统的可靠性至关重要。近期,某空分公司用户反馈,其配套的大型液氮贮槽出现了氧含量超标问题,实际检测值超过了设计要求的3ppm限制,*高时达到5ppm以上,这不仅影响了液氮产品的外销信誉,也严重威胁到了后备系统的应急功能。

问题根源的深度剖析:液氮贮槽内氧含量超标问题的排除策略与ADEV便携式氧纯度分析仪G406MO的应用

经过现场技术人员的细致排查与分析,确定了导致液氮氧含量超标的三大主要原因:

  1. 阀门内漏与操作疏忽:HV3207阀门存在内漏现象,加之操作人员在设备开停车过程中未能及时关闭液氮入槽手动阀7306,使得纯度不合格的液氮误入贮槽。

  2. 工况波动与调节失效:开停车期间,系统工况波动剧烈,而气液分离器压力控制器的量程设置不当,导致其在压力变化时失去有效调节能力,进而引发不纯气氮倒流入气液分离器,降低了液氮的纯度。

  3. 管线置换不彻底:液氮进入贮槽的管线在置换过程中未能彻底**残留的氧组分,这些杂质随着液氮一同进入贮槽,影响了整体纯度。

针对性解决方案的实施:液氮贮槽内氧含量超标问题的排除策略与ADEV便携式氧纯度分析仪G406MO的应用

针对上述问题,提出并实施了以下改进措施:

  • 强化阀门操作规范:明确要求操作人员在设备开停车期间,一旦HV3207阀门因液氮纯度不合格自动关闭,必须立即关闭7306阀,并适当开启液氮排放阀7320,以防止不合格液氮进入贮槽。

  • 优化压力控制系统:扩大气液分离器压力控制器的量程,确保其在各种工况下都能有效调节压力。同时,在开停车期间将PV3207阀切换至手动模式,并适时调整,确保气液分离器内压力始终不低于上塔压力,防止不纯气体倒流。

  • 彻底置换管线:在每次液氮充装前,对进入贮槽的管线进行**、彻底的置换处理,确保无残留氧组分或其他杂质。

ADEV便携式氧纯度分析仪G406MO的应用优势:

为了实时监控液氮贮槽内的氧含量,确保问题得到根本解决,引入了ADEV便携式氧纯度分析仪G406MO。该分析仪以其高精度、快速响应和便捷操作等特点,在液氮纯度监测中发挥了重要作用:

  • 高精度测量:能够准确测量0-100%范围内的氧气浓度,且在恒定条件下准确性优于所选范围的2%,确保检测结果的准确性。

  • 快速响应:T90响应时间小于10秒,能够迅速捕捉氧浓度的变化,为及时调整操作提供有力支持。

  • 耐用可靠:采用高质量传感器和不锈钢接液部件,确保设备在恶劣环境下也能稳定工作,同时长寿命的电池和便捷的充电方式也保证了设备的持续使用能力。液氮贮槽内氧含量超标问题的排除策略与ADEV便携式氧纯度分析仪G406MO的应用

  • 便捷操作:图形LCD显示屏直观易读,操作简便,即使是非专业人员也能快速上手使用。

通过上述措施的实施及ADEV便携式氧纯度分析仪G406MO的引入,有效解决了液氮贮槽内氧含量超标的问题,保障了液氮产品的纯度和质量,提高了空分设备的整体运行效率和可靠性。

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